Nach löschen des EEPROM, kalibrieren von ACC & Mag fühlt sich der Copter auf der Werkbank schon viel besser an! ACC Werte für x und y sind auf 0, für z auf 256. Schaut ja vernünftig aus. Motoren laufen wesentlich ruhiger hoch, auch die spontanen Drehzahlsprünge sind weg! Mag springt noch ein bisschen, aber das stört mich im Augenblick nicht sonderlich, ich hab den Sensor noch immer dort wo er war - könnte ihn aber noch weiter weg von stromdurchflossenen Leitern setzen wenn nötig!
Jetzt kommen die Props drauf und dann wird sich herausstellen, ob es was gebracht hat!
