habe mal etwas weiter geforscht:
habe MAG, BARO und ACC auskodiert, so das nur noch Gyro aktiv ist. Ähnliches Verhalten wie vorher. Dann LowPassFilter erhöht, jetzt hat er mehr Power aber schaukelt auch extrem, scheint wohl Probleme mit Vibrationen zu haben.
Obwohl ich nur Gyro fliegen will, scheint er zumindest den ACC trotzdem in der IMU-Berechnung zu berücksichtigen, da es ohne ACC deutlich besser ist, aber noch nicht fliegbar. Wenn ich keinen speziellen Mode aktiviere ist er doch standardmässig im Gyro-Only, oder?
Technische Daten:
IMU: Cirus AIO Pro v2, PPM Sum (geht nur an Throttle Pin, funktioniert aber und definitiv störungsfrei (kein Zappeln in der GUI)
Motor: Turnigy 2822/17 1100 kV @ 1045 Props
Regler: Red Brick 20A
Frame: DJI Flame - Fake, 450mm
Die IMU ist eigentlich über Mikrocopter Gummidämpfer verschraubt, aber die scheinen wohl nicht viel zu bringen
Regler werden demnächst auch auf SimonK-FW umgeflashed, Equipment ist bestellt (inkl. Prop-Balancer), ich hoffe damit kann ichs in die luft bringen...
Ist es trotzdem normal das er so gar nicht in die Pötte kommt? Ich find den Unterschied extrem zwischen meinem alten "rumheiz"-Quad (mit klassischem Wiimotion Plus und selbstgebauten, inzwischen sehr verbogenen Alu-Rahmen) und dem neuen Ding. Mein altes Fliegt astrein, obwohl die Motoren alle schon leicht verbogene Achsen haben, nie gewuchtet wurden (auch Props nicht), nicht mehr alle Parallel stehen usw. Daher hatte ich den Eindruck MWC ist mittlerweile sehr robust und hat keine Vib-Probs hat. Habe ich mich wohl getäuscht. WMP ist zwar mit Doppelseitigem Schaumklebeband (1mm) fixiert, aber das die Dämpfung dadurch so gut ist, hätte ich nicht gedacht, gefühlt sind die Vibs dort auch vorhanden.
Any ideas?