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#8506 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 00:21:35
von r0sewhite
Jep, da hast Du natürlich Recht. Hab mich ein wenig salopp ausgedrückt. :wink:
Doch ich denke, Ralf war damit klar, dass die Einbauposition relativ egal ist, solange die Richtung stimmt.

#8507 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 00:53:47
von Crizz
eben, und nur darauf kommts an. ;)

#8508 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 01:06:41
von r0sewhite
So Jungs, jetzt hau ich Euch mal ein paar Daten um die Ohren. :mrgreen:

Die ersten Motoren sind bereits über meinen Prüfstand gegangen und mein PHP-Script gibt nach einigen Umstrukturierungen auch erstklassige Diagramme aus. Interessant ist vor allem, dass es so einige Motoren gibt, die mit 8x4,5 noch eine mieserable Leistung bringen und mit 10x4,5 bereits einen hoffnungslos schlechten Wirkungsgrad haben. Mit 9x4,7 hingegen laufen sie optimal. Dazu zählen zum einen meine Hacker A20-26M EVO sowie auch die Scorpion SII 2212 885KV.

Der Tiger MT2216 900KV ist schon ein ordentlicher Motor mit einem überdurchschnittlichen Wirkungsgrad. Mit 8" ist er (was wohl nicht anders zu erwarten war) hoffnungslos unterfordert, während der Schub mit 10x4,5 echt stark ist:

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Seit gestern hab ich auch schwarz auf weiß, warum ich meine Hacker-Motoren so geil finde: Leistung und Wirkungsgrad sind gigantisch für so einen kleinen Motor. Und hier zeigt sich auch sehr deutlich der Unterschied zwischen einem Keda A20-26M und dem original Hacker A20-26M: Der Hacker hat zwar nicht übermäßig viel mehr Leistung (805g zu 670g), doch der Wirkungsgrad ist um Welten besser. Der Keda frisst schon mit 8x4,5 locker 2,5A mehr. bei größeren Props wird die Spanne noch größer. Die Hacker hingegen haben so unglaubliche Werte, dass ich dem Script misstraut und es mehrfach mit dem Taschenrechner nachgerechnet habe:

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Mit 10x4,5 zeigen jedoch auch die Hacker, dass sie für solch einen großen Prop einfach nicht entwickelt wurden. Sie bringen zwar ordentlich Schub, haben dabei aber einen Wirkungsgrad, der eher zu einem Keda passt:

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Den Hammer habe ich jedoch erlebt, als ich neulich von Paul einen Satz seiner Smartdrones Motoren mit den handlaminierten 15,7" Props gekriegt habe. Ich bin noch etwas unschlüssig, ob ich damit einen Cargolifter-Quad bauen soll, damit ich in Zukunft eine Kiste Bier zum Flugfeld fliegen kann, oder ob ich die Dinger einfach an mein Fahrrad schraube und damit davon fliege:

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#8509 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 08:36:58
von Schachti
das sieht ja alles sehr schön aus !
aber mir fehlt da ein wert, km/h :mrgreen:
ich will keine kiste bier heben, ich will schnell fliegen.

zB ein roxxy mit 1450 u/min mit ca. 160w und einer apc 8x6

ich möchte in der luft kein LKW haben sondern ein ariel atom http://www.ariel-atom.de/

#8510 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 08:41:42
von RC Gyrocopter
Hallo zusammen, habe da auch was interessantes gefunden ! In Österreich verkauft einer wirklich perfekt funktionierende "GYROCOPTER" - Elektro mit Rotordurchmesser 1,80 Meter. Habe ihn gekauft, gebaut - fliegt hervorragend. ALLERDINGS ohne deren Tipp nicht fliegbar ! Schaut mal nach unter: http://rc-modellbauboerse.webnode.com/

#8511 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 09:28:22
von Crizz
Sorry, aber was hat ein Gyrocopter bei diesem Multicopter-Projekt zu suchen ? Besser mal in eine passendere Rubrik von einem Team-Member ausklinken- und verschieben lassen, hier geht die Info nur unter.

@Tilman : feine Arbeit, nur was heißt in deinem letzten Diagramm 15.7 Zoll Prop ? da scheint irgendwo das "x" verschütt gegangen zu sein ;)


( OT: Übrigens habe ich mich zum Frühstück köstlich über den Satz amüsiert "Interessant ist vor allem, dass es so einige Motoren gibt, die mit 8x4,5 noch eine mieserable Leistung bringen und mit 10x4,5 bereits einen hoffnungslos schlechten Wirkungsgrad haben" - frei nach dem Motto "es könnte schlimmer kommen, und es kam schlimmer" ;) )

#8512 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 10:08:04
von frankyfly
Crizz hat geschrieben:was hat ein Gyrocopter bei diesem Multicopter-Projekt zu suchen ?
1. Beitrag und dann gleich ein Link zu einem Verkaufsangebot das nicht mal annähernd etwas mit dem eigentlichen Thema zu tun hat? Ich würde sagen das ist schlicht weg Spam.
Crizz hat geschrieben:da scheint irgendwo das "x" verschütt gegangen zu sein
Smartdrones bietet im Shop 12" und 15" an, daher denke ich mal das es 15X7" heißen soll.

#8513 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 11:26:56
von Luxar
Guten morgen !
Danke erstmal für die ganzen Tipps :D
Da die GUI auf meinem Notebook sich immer aufhängt,kann ich nicht wirklich sehen,ob alles ok ist.
Desweiteren hab ich beobachtet,nachdem alles wieder zu funktionieren scheint (bis auf massive Vibrationen von den probs/Motoren),das der Tri um die Yaw Achse driftet,wenn der Mag aktiv ist.
Das heißt,wenn der schwebt und ich den Mag anschalte er nach ner kurzen zeit anfängt sich zu drehen. Dann nachm gegensteuern dreht er langsam weiter...
Werd alles nochmals neu aufbauen und denn weiter berichten...

#8514 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 11:50:12
von Crizz
Ich weiß leide rnicht, wie dein Aufbau aussieht, aber bitte dran denken ( sofern noch nicht beachtet ) das die Sparkfun BoB´s mit 3,3 V arbeiten und die Versorgungsspannung entsprechend angepaßt werden muß und für 5V Arduinos ein level-Shifter ( Pegelwandler ) erforderlich ist.

#8515 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 12:16:11
von Luxar
Crizz hat geschrieben:Ich weiß leide rnicht, wie dein Aufbau aussieht, aber bitte dran denken ( sofern noch nicht beachtet ) das die Sparkfun BoB´s mit 3,3 V arbeiten und die Versorgungsspannung entsprechend angepaßt werden muß und für 5V Arduinos ein level-Shifter ( Pegelwandler ) erforderlich ist.
Ist mir bekannt,hab da den sparkfun pegelwandler mit dran und VCC ist auch 3.3 V für die "kleinen"
Ich werde jetzt erstmal den Mag und bmp085 mitsamt pegelshifter demontieren und erstmal wieder eine
vernünftige Funktion herstellen.Wegen Vibrationen und so...

#8516 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 12:38:22
von r0sewhite
Crizz hat geschrieben:feine Arbeit, nur was heißt in deinem letzten Diagramm 15.7 Zoll Prop ? da scheint irgendwo das "x" verschütt gegangen zu sein ;)
Nein, leider gibt es zu dem Prop keine Angabe über die Steigung. Für die Leistungsberechnung ist das aber irrelevant, da nur die Schubfläche (Propellerfläche abzüglich Motorfläche) wichtig ist.
Crizz hat geschrieben:( OT: Übrigens habe ich mich zum Frühstück köstlich über den Satz amüsiert "Interessant ist vor allem, dass es so einige Motoren gibt, die mit 8x4,5 noch eine mieserable Leistung bringen und mit 10x4,5 bereits einen hoffnungslos schlechten Wirkungsgrad haben" - frei nach dem Motto "es könnte schlimmer kommen, und es kam schlimmer" ;) )
So komisch ist das gar nicht: Mit zu kleinem Prop wird halt einfach wenig Schubleistung erbracht. Dafür ist oftmals der Wirkungsgrad noch sehr hoch. Siehe z.B. die Hacker, wo er mit 8x4,5 bei rund 97% liegt. Schaut man sich hingegen die Kurven mit dem 10x4,5 an, stellt man fest, dass die Linien bei steigender Drehzahl immer stärker auseinander laufen. Der Wirkungsgrad, sprich: das Verhältnis von aufgenommener zu abgegebener Leistung, verschlechtert sich zunehmend.

Gute Motoren zeichnen sich übrigens allgemein dadurch aus, dass der Wirkungsgrad zum oberen Drehzahlende hin mit der passenden Prop-Größe zunimmt (Linien laufen zusammen), während bei Billigmotoren die Linien nach oben hin immer auseinander laufen.

#8517 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 12:55:12
von el-dentiste
Na ihr Kopterpiloten :D

Hab grad ne Drotek 9F an nem Flyduino laufen. Problemfrei angeschlossen mit nem LogicLevelConverter von unsrem liebn Jörg. Funzt auch soweit und Richtingen passen auch.Eerstflug steht aber wegen schlechtem Wetter am Wochenende und Dunkelheit in der Woche aus.
Was mir nur auffällt ( habe zwei dieser IMUs gebaut) bei einer kippt die Kompassrose beim kippen des Kopters nach hinten bei ca 75Grad nach rechts um, in der GUI. Das würde der reale Kppter ja auch machen!? Die andre Kombo hat das nicht.
Woran könnte das liegen? Gyros/beschl funzen gut. Bei 400hz hat er Cycle Time ca 3200-3300. Achso , nat ist er kalibriert worden.
Hab ein paar schöne Videos im Park gedreht, brauche aber nochn einfaches Programm zum schneiden. Habt ihr da nen Tip?


Crizz,
Was ist eigentlich aus den Mots geworden?

#8518 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 13:17:42
von Luxar
So,jetzt geht "Er" wieder ganz gut. :D
Leichte Vibrationen hab ich noch,bin am Ball!! :bounce:
Und anbei mal nen foto von der fliegenden "Kabeltrommel"....ich Bau halt sehr gern "Modular" :oops:
Summensignal Empfänger steht auch schon auf der Wunschliste... :drunken:

#8519 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 15:07:21
von Crizz
@Nico : die Hacker-Motoren sind da, allerdings muß ich mir mal die Zeit nehmen und versuchen, ob man die Welle um 180° drehen kann. Sonst muß ich den Propsaver nehmen, aber es sind so nette Propmounts/Spinner dabei, die ich gerne verwenden würde. Allerdings wird das dann tricky, wenn ich die Mots unter dem PCB montierene müßte : zum einen sausen die dann sehr dicht über der Elektronik herum, zum anderen wäre ne Landung auf den Motorglocken sicher nicht gerade förderlich für die Lebensdauer der kleinen Motörchen

#8520 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Verfasst: 27.11.2011 17:04:21
von Feuerstein
Hallo,

bei meinem Copter funktioniert die Spannungsüberwachung nicht.
Die in der GUI angezeigte Spannung ist falsch.
Der Spannungsteiler zur Überwachung besteht aus (gemessen) 33k / 50K und ist an A3
angeschlossen. Als Board berwende ich ein DIVIDE et IMPERA! von aBUGSworstnightmare.
Siehe auch http://flyduino.net/Divide-et-Impera-Universal-Board.

Ohne Akku werden auf der GUI 1,1 V angezeigt (Stromversorgung über FTDI),
bei einem 2S Akku mit 7,7 V werden 11,2 V und
bei einem 3S Akku mit 12,5C werden 11,8 V angezeigt.
Die Lipo LED ist über 150 Ohm an D8. Sie leuchtet auch mal kurz beim initialisieren.

Hab ich bei der Spannungsüberwachungsgeschichte noch etwas vergessen?

Gruß
Fred