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#1 Probleme mit Heck Kreisel GY 501
Verfasst: 04.03.2007 18:35:03
von T-RexRaptorFan
Hallo habe heckprobleme mit meinem GY501 Kreisel mit Servo Digital S 9250 habe ihn bei meinem neuen Rex 600 eingebaut.
1.) Empfindlichkeit ist fast immer zu hoch kann ihn aber in HH nicht weiter runter schrauben da ich sonnst auf normal mode bin . heck hat immer kleine zuckungen.
2 Beim Fliegen ( liegende Acht ) wenn ich das Heck ein wenig nachsteuere fängt es an auszubrechen und reagiert fast nicht mehr .
Wer kann mir da helfen ( wer kennt sich beim 501 aus)
Bitte um Hilfe !!!!
Danke
#2
Verfasst: 04.03.2007 19:47:09
von Force
Hallo
Ich fliege den GY501 in einem Raptor50 und der hält das Heck wie mein 401er.
Hab nur ein anderes Servo, das 9451..
Heck soweit Spielfrei eingestellt?
Was hast du für Einstellungen für die einzelnen Optionen?
Empfindlichkeit
Servowirkung
Servoverzögerung
Tracking
Servoimpulsrate
Ein ähnliches Phänomen wie du hat ich auch mal, da war aber das Gyropad gerissen, und der Gyro hat auf dem Pad hin und hervibriert.
Was für ein PAD verwendest du? Ich hab gute Erfahrungen mit 2 lagen Spiegelklebeband gemacht...
#3
Verfasst: 04.03.2007 21:22:26
von T-RexRaptorFan
Hallo hier meine Werte
LmtB/A 44% 57%
Mode CMT
FRM High
TRK 0%
CD1A/B 20% 20%
ACGB 100%
GDIR NOR
G:1A 37%
und den Sensor hab ich so eingebaut das der Kreis auf den Sensor wo der Zentrierpunkt ist zur Schnauze zeigt und zum Heck die Schrift Futaba
Ist das Richtig ???
Bitte um Hilfe !!
Danke und LG

#4
Verfasst: 04.03.2007 22:06:06
von Force
Hallo
Einbauposition stimmt.
Warum hast du die Servoverzögerung auf 20% gesetzt?
Setz das mal bei dem Digitalservo auf 0.
Also die einstellung CD1A/B.
Wie hast du den Gyro in Betrieb genommen? Erstmal das Einstellen des Gestänge in Normalmodus das er ohne Trimmung schwebt und dann erst in den HH Modus?
#5
Verfasst: 04.03.2007 22:16:13
von T-RexRaptorFan
Nein hab ihn nicht im normal eingestellt habe alles so gelassen wie es bei meinem alten hirobo war und den hab ich gebraucht gekauft hab so zu sagen am kreisel nie etwas verändert werde jetzt die verzögerung der servos auf null stellen.
Danke einmal.
Hoffe es funktioniert melde mich wieder morgen wen ich es ausprobiert habe also du meinst ich soll im normalmodus schweben und trimmen bis das heck steht und danach akku aus oder gleich auf HH umschalten??
LG
#6
Verfasst: 04.03.2007 22:30:59
von Force
ehhhhh... moment

du hast den Kreisel aus deinem Hirobo genommen, ihn in den Rex eingebaut, und nix an den Optionen geändert?
oky.. das natürlich schlecht
Gut, die Servowirkrichtung stimmt ja schonmal.
Hast du die Servowege auch richtig angepasst?
Das sind die Werte bei dir: LmtB/A 44% 57%
Damit stellst du den Limiter getrennt für Rechts und Links ein.
Das musste so einstellen, das die Heckanlenkung gerade so nicht mechanisch anläuft.
So..
Dann in den Normalmodus, Heli Schweben lassen, Heli dreht weg, dann das Gestänge mechanisch (also nicht im Sender) so lange anpassen, das der Heli nichtmehr wegdreht beim Schweben im Normalmodus. Empfindlichkeit stell ich immer so um die 30% dabei ein.
Wenn das soweit eingestellt ist, gehste in den HH und erfliegst deine Empfindlichkeit.
#7
Verfasst: 04.03.2007 22:34:07
von T-RexRaptorFan
Ja werd ich machen ja den servoweg hab ich heute schon verändert bei den prozenten. sonnst hätte das heck voll angeschlagen . aber sonnst hab ich nichts verändert.
lg
#8
Verfasst: 05.03.2007 19:27:25
von T-RexRaptorFan
Hat nicht so schlecht funktioniert jetzt ist das heck auch bei einer prozentzahl von über 50% in HH noch relativ ruhig.
Danke noch mal
#9
Verfasst: 05.03.2007 19:40:54
von Force
Super

freut mich wenns geklappt hat
achso.. es ist übrigens wurscht wieviel Prozent du hast... Hauptsache das Heck steht wie ne 1
