#1 Piccobord defekt...was nun?
Verfasst: 11.12.2010 15:45:31
Hallo liebe Mitstreiter,
gleich vorne weg: ich bin neu hier und hab dementsprechend nicht alle Forenbeiträge wie ihr gelesen
Zur Vorgeschichte: Ich hab mir damals noch zu DM-Zeiten den richtigen Urpiccolo zugelegt, welcher noch mit 7zelligen Akkus betrieben wurde allerdings schon das Piccoboard Plus besaß. Damals lief noch alles super, hab das gute Stück aber die letzten Jahre auch nicht mehr im Betrieb gehabt bis letztens. Leider waren mitlerweile fast alle Akkus defekt was mich zum kauf von 2S Lipos bewegt hatte. Aber egal mit welchem Akku, der Heli wollte einfach nicht über den Schwebeflug im Bodeneffekt drüber hinaus kommen. Das rief in mir die Erinnerung hoch, dass ich eben genau aus diesem Grund den Heli schon Jahre zu vor in den Schrank gesteckt hab...warscheinlich ist der 295er Motor einfach breit gewesen.
Im Zuge des technischen Fortschritts und neuer Überlegungen hab mir nun den aktuellen Piccolo V2 zugelegt, welcher so einige konstruktive Mängel der alten Version gott sei dank behoben hat^^, sowie das hier im Forum angeprisene Brushless System mit dem GWS 2205/15T Motor und ESC15A Regler. Der alte Piccolo dient somit(und musste auch schon) als Ersatzteillager.
Da ich die MC-14 von Graupner besitze hab einfach die Motorsteuerung über eine 100% Mischung auf den Kanel 5 gelegt um mir das Löten zu sparen
Das Piccoboard Plus auf 40MHz ist auch mit in den Neuen gewandert, jedoch musste ich bei meinen bisherigen "Testflügen" feststellen, dass mindestens der Gyro im Allerwertesten ist welcher aber definitiv noch vor dem Umbau funktioniert hat Außerdem funktioniert die Heckbeimischung nicht richtig(kann aber auch am fehlenden Gyro liegen), denn schon bei einer minimalen Änderung am Poti von ca. 1-2grad hat man bereits extreme Änderungen sodass sich eine stablie Mischung nicht mehr finden lässt. Sobald man den Poti in den Negativen bereich dreht, gibt der Heckroter neuerdings auch Vollgas ungeachtet irgendwelcher Lenkeinflüsse. Versuche mit der MC-14 da noch einwenig mitzumischen schlugen fehl.
so, und was nun? Entweder ich hol mir jetzt nen neues 40Mhz Board bzw. hat vielliecht noch einer von euch eins rumliegen? wenn dann vielleicht auch gleich mit dem HeadingLock Modul?(Bringt das überhaupt was? ist doch eigentlich nur nen besser Gyro/Regler drinne, oder irre ich mich da?)
ODER
besser doch gleich auf ein BordlessSystem umstiegen? wenn ja, welche Teile könnt ihr mir für wenig Geld empfehlen? (denkt dran, brauch 40Mhz)
Reicht in diesem Fall die Mischfunktion meiner MC-14 aus, oder brauch ich da auch nen extra Regler?
tja, Fragen über Fragen und ne Menge Story. Ich hoffe ihr könnt mir viellicht doch etwas weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
gleich vorne weg: ich bin neu hier und hab dementsprechend nicht alle Forenbeiträge wie ihr gelesen
Zur Vorgeschichte: Ich hab mir damals noch zu DM-Zeiten den richtigen Urpiccolo zugelegt, welcher noch mit 7zelligen Akkus betrieben wurde allerdings schon das Piccoboard Plus besaß. Damals lief noch alles super, hab das gute Stück aber die letzten Jahre auch nicht mehr im Betrieb gehabt bis letztens. Leider waren mitlerweile fast alle Akkus defekt was mich zum kauf von 2S Lipos bewegt hatte. Aber egal mit welchem Akku, der Heli wollte einfach nicht über den Schwebeflug im Bodeneffekt drüber hinaus kommen. Das rief in mir die Erinnerung hoch, dass ich eben genau aus diesem Grund den Heli schon Jahre zu vor in den Schrank gesteckt hab...warscheinlich ist der 295er Motor einfach breit gewesen.
Im Zuge des technischen Fortschritts und neuer Überlegungen hab mir nun den aktuellen Piccolo V2 zugelegt, welcher so einige konstruktive Mängel der alten Version gott sei dank behoben hat^^, sowie das hier im Forum angeprisene Brushless System mit dem GWS 2205/15T Motor und ESC15A Regler. Der alte Piccolo dient somit(und musste auch schon) als Ersatzteillager.
Da ich die MC-14 von Graupner besitze hab einfach die Motorsteuerung über eine 100% Mischung auf den Kanel 5 gelegt um mir das Löten zu sparen
Das Piccoboard Plus auf 40MHz ist auch mit in den Neuen gewandert, jedoch musste ich bei meinen bisherigen "Testflügen" feststellen, dass mindestens der Gyro im Allerwertesten ist welcher aber definitiv noch vor dem Umbau funktioniert hat Außerdem funktioniert die Heckbeimischung nicht richtig(kann aber auch am fehlenden Gyro liegen), denn schon bei einer minimalen Änderung am Poti von ca. 1-2grad hat man bereits extreme Änderungen sodass sich eine stablie Mischung nicht mehr finden lässt. Sobald man den Poti in den Negativen bereich dreht, gibt der Heckroter neuerdings auch Vollgas ungeachtet irgendwelcher Lenkeinflüsse. Versuche mit der MC-14 da noch einwenig mitzumischen schlugen fehl.
so, und was nun? Entweder ich hol mir jetzt nen neues 40Mhz Board bzw. hat vielliecht noch einer von euch eins rumliegen? wenn dann vielleicht auch gleich mit dem HeadingLock Modul?(Bringt das überhaupt was? ist doch eigentlich nur nen besser Gyro/Regler drinne, oder irre ich mich da?)
ODER
besser doch gleich auf ein BordlessSystem umstiegen? wenn ja, welche Teile könnt ihr mir für wenig Geld empfehlen? (denkt dran, brauch 40Mhz)
Reicht in diesem Fall die Mischfunktion meiner MC-14 aus, oder brauch ich da auch nen extra Regler?
tja, Fragen über Fragen und ne Menge Story. Ich hoffe ihr könnt mir viellicht doch etwas weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus