#1 Phönix Ice Lite 75
Verfasst: 24.06.2011 16:03:45
Hallo
Habe mir für den Protos 500 den Phoenix Ice Lite 75 gegönnt.
Nachdem ich in meiner Futaba FF-10 den Endpunkt von 100 auf 120 verstellt hatte, konnte ich ihn auch initialisieren. Nun habe ich das Problem, dass der Regler alle paar Sekunden (10-15s) versucht den Motor zu starten, d.h. er mach kurz ne Vierteldrehung und stoppt dann wieder. Im Sender habe ich die Flugphasen auf einem 3.Stufen-Schalter. Oben = Gaskurve 0% also Motor aus, in der Mitte und Unten habe ich zwischen 70 und 90%. Der Schalter ist auf 0% und trotzdem bekommt der Motor vom Regler einen Impuls. Wo könnte hier das Problem liegen?
Einstellungen gemäss Castle-Link
#######################################################
# Castle Link Data File
# Created: Friday, June 24, 2011
# Do Not Edit This File By Hand
#######################################################
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
Sample Frequency: 2 Sample / Sec
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Current Limiting: Normal (105A) (*)
BEC Voltage: 6
Power-On Beep: Enabled (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 6.195
Vehicle Setup - Motor Kv: 900
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 2405
Desired Head Speed 2: 2701
Desired Head Speed 3: 2701
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Keine Ahnung, wieso er mir die KV immer wieder auf 900 setzt obwohl ich ihm die 880 des Scorpion-Motors einegeben habe.
Habe mir für den Protos 500 den Phoenix Ice Lite 75 gegönnt.
Nachdem ich in meiner Futaba FF-10 den Endpunkt von 100 auf 120 verstellt hatte, konnte ich ihn auch initialisieren. Nun habe ich das Problem, dass der Regler alle paar Sekunden (10-15s) versucht den Motor zu starten, d.h. er mach kurz ne Vierteldrehung und stoppt dann wieder. Im Sender habe ich die Flugphasen auf einem 3.Stufen-Schalter. Oben = Gaskurve 0% also Motor aus, in der Mitte und Unten habe ich zwischen 70 und 90%. Der Schalter ist auf 0% und trotzdem bekommt der Motor vom Regler einen Impuls. Wo könnte hier das Problem liegen?
Einstellungen gemäss Castle-Link
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# Castle Link Data File
# Created: Friday, June 24, 2011
# Do Not Edit This File By Hand
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Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
Sample Frequency: 2 Sample / Sec
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Current Limiting: Normal (105A) (*)
BEC Voltage: 6
Power-On Beep: Enabled (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 6.195
Vehicle Setup - Motor Kv: 900
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 2405
Desired Head Speed 2: 2701
Desired Head Speed 3: 2701
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Keine Ahnung, wieso er mir die KV immer wieder auf 900 setzt obwohl ich ihm die 880 des Scorpion-Motors einegeben habe.