Gestern habe ich das erste Mal den Motor anlaufen lassen - Verkabelung zum Motor paßt der Rotorkopf läuft an.
Programmiert habe ich den Regler (RCE-BL100G 100A) so:
>> Bremse deaktiviert, Akku-Entladung: Gering , Ansprechverhalten schnell, mittleres Timing.
Wie habt Ihr den Regler programmiert? Andere Werte?
Des weiteren bleibt hier noch die Frage: Regler oder Steller? Sollte ich erst einmal den Relger-Modus bei [Erstversuch] 80% ausprobieren, bevor ich evtl. auf die Gaskurve zurückfalle?
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
Ich bin meine BL100G Regler im Governor Mode und mit Gaskurve geflogen. Wenn am Heli wirklich alles passt, man gute Akkus hat und der Regler zum Motor - ich hatte nen Orbit 25-08 HE im Einsatz, deswegen kann ich dir zu den Einstellungen nicht viel sagen - passend eingestellt ist, funktioniert der Governor wirklich gut. Da ich aber neben meinen Turnigys und Zippys auch SLS geflogene bin, bin ich lieber mit Gaskurve geflogen, denn mit den SLS funktioniert der Governor immer nur ca. die halbe Akkuladung und dann fing das berühmte Heckwackeln an. Mit den Turnigys/Zippys funktionierte er bei mir aber den kompletten FLug ohne Heckwackeln und vibrieren gut. Ich würde sagen probier einfach alles mal durch.
Mit den Turnigys/Zippys funktionierte er ..... gut
Na denn
Habe für ihn erst einmal 3 Stück 5000mAh 30C Turnigy's zu Hause liegend.... Der Motor 600M sollte ja hoffentlich zum Regler passen - wird ja so mit geliefert ...
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
Mit den Turnigys/Zippys funktionierte er ..... gut
Na denn
Habe für ihn erst einmal 3 Stück 5000mAh 30C Turnigy's zu Hause liegend.... Der Motor 600M sollte ja hoffentlich zum Regler passen - wird ja so mit geliefert ...
Mit dem Motor bin ich nie geflogen und kann deshalb nichts dazu sagen. Wie gesagt mit meinem Zippy und meinen Turnigys funktionierte der Governor seinerzeit wirklich gut. Ich musste zwar etwas mit dem Timing und dem Gasansprechverhalten experimentieren, aber als die passende EInstellung gefunden war ging das ganz gut. Nur da ich halt auch SLS Akkus in Verwendung shatte bin ich dann doch mit Gaskurve geflogen.
Ich hab zuerst den GV Modus ausprobiert, hatte aber Heckpendeln.
600M Motor und Turnigy 5000er 6S 30C;
Ansprechverhalten hatte ich glaube ich auf "Low", hatte ich hier so
im Forum gelesen.
Habe dann mal auf Stellerbetrieb mit Gaskurve umgestellt und seitdem ist alles paletti.
Fliege aber auch nicht so Mörderdrehzahlen, ich bin so bei 1900 U/Min im Schnitt.
vielleicht teste ich nochmal den GV Modus mit etwas mehr Drehzahl.