Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#9436 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Welcher dieser billig Motoren ist für den Flyduspider besser?
D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12916
D2822/17 Brushless Outrunner 1100kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18967
D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12916
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Zuletzt geändert von beedl am 19.01.2012 09:22:06, insgesamt 1-mal geändert.
#9437 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm - irgendwie führen deine Links bei mir ins Hobbyking-Nirvana....beedl hat geschrieben:Welcher dieser billig Motoren ist für den Flyduspider besser?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...duct=12916
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...duct=18967
Schau dir doch einmal den Motorentest von Tilman an - das hat schon einiges an Aussagekraft!

http://www.microcopters.de/artikel/moto ... pruefstand
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#9438 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@reinhpe
Habe die Links korrigiert, danke für den Hinweis.
Habe die Links korrigiert, danke für den Hinweis.
- aBUGSworstnightmare
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- Wohnort: München
#9439 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Manfred,Zuse hat geschrieben:Hallo Chris,Crizz hat geschrieben: Kein WUnder, der ITG3200 / 3205 ist für 2,3..... 3,6 V spezifiziert - alles was darüber hinaus geht "kann" evtl. noch klappen, aber bei 5V in den allerwenigsten Fällen. Wenn der Chip"dicht" macht passiert da nix mehr. Deshalb brauchst du einen LLC, damit der ITG320x mit 3... 3,3 V versorgt wird und die Pegel angeglichen werden ( ein 3V Pegel auf dem 5V I²C-Bus des ProMini macht sich nicht sonderlich gut, das ist kein definierter "High"-Pegel ).
ich muss Dich, was den High-Pegel betrifft, etwas korrigieren:
lt. Atmel Datasheet ( ATmega 48, 48A bis ATmega 328 ) S.316 "Common DC characteristics" ist als High-Pegel mind. 0,7V und max. Vcc+ 0.5 spezifiziert
(bei -40°C bis 85°C und Versorgung mit 2,4 bis 5,5V und für alle Eingänge außer XTAL1 und RESET)
Das heißt, 3V Pegel sind voll im erlaubten Bereich, um als High zu gelten.
Für den Fall des (Open Collector) I2C Busses sind m.E. LogicLevelConverter nicht erforderlich,
die werden nur dort benötigt, wo aktive (!) 5V / 3V Systeme zusammentreffen, z.B. Tx / Rx, wo also ein Ausgang aktiv 5V treibt!
Gruss
Manfred
wie Chris schon erläutert hat wäre der Einsatz eines LLC von Vorteil.
Es funktioniert natürlich auch wenn du die internen Pull-Ups abschaltest und externe Pull-ups gegen 3.3V verwendest. Solltest du mit dieser Konstellation jedoch irgendwann mal versehentlich die internen Pull-Ups einschalten ist der Gyro Toast.
Gruss
Jörg
#9440 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sehen ja recht gut aus - nur darf man sich bei dem Preis keine Wunderdinge erwarten! Weiss nicht, ob man Federstahl in der Dimension von 3,17 mm bekommet - dass wäre sicher eine vernünftige Tuningmassnahme für diese Motoren - evtl. noch bessere Kugellager einbauen! (da die Achsen naturgemäss ein Schwachpunkt bei diese Art von Motoren sind!)beedl hat geschrieben:@reinhpe
Habe die Links korrigiert, danke für den Hinweis.
Peter
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#9441 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@reinhpe
Welche Variante würdest du für den Flyduspider empfehlen 1100kv oder 1450kv?
Welche Variante würdest du für den Flyduspider empfehlen 1100kv oder 1450kv?
- el-dentiste
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#9442 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi
Ohne Werbung zu machen aber mein Vorredner Jörg hat einen super LCC entwickelt auf ner mini Platine. Man kann alles irgendwie mit 5 oder 3 V anschliessen und irgendwelche Sensoren mit versch. Spannungsvorgaben. Auch braucht man in der Software kein pullups zu aktivieren oder abschalten oder was auch immer. Ist auch mit auf der Platine. Einfach Plugnplay! Funzt super.
sorry aber musste mal gesagt werden
Ohne Werbung zu machen aber mein Vorredner Jörg hat einen super LCC entwickelt auf ner mini Platine. Man kann alles irgendwie mit 5 oder 3 V anschliessen und irgendwelche Sensoren mit versch. Spannungsvorgaben. Auch braucht man in der Software kein pullups zu aktivieren oder abschalten oder was auch immer. Ist auch mit auf der Platine. Einfach Plugnplay! Funzt super.
sorry aber musste mal gesagt werden

...Zahnfee....
#9443 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würde eher zu den 1100kv tendieren, du brauchst eigentlich keine hohe Drehzahl! Aber da ich die Motoren nicht kenne, ist es schwierig.beedl hat geschrieben:@reinhpe
Welche Variante würdest du für den Flyduspider empfehlen 1100kv oder 1450kv?
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#9444 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Nico,el-dentiste hat geschrieben:Hi
Ohne Werbung zu machen aber mein Vorredner Jörg hat einen super LCC entwickelt auf ner mini Platine. Man kann alles irgendwie mit 5 oder 3 V anschliessen und irgendwelche Sensoren mit versch. Spannungsvorgaben. Auch braucht man in der Software kein pullups zu aktivieren oder abschalten oder was auch immer. Ist auch mit auf der Platine. Einfach Plugnplay! Funzt super.
sorry aber musste mal gesagt werden![]()
finde ich diesen LLC bzw. diese angesprochene Mini-Platine hier im Thread oder woanders?
Interessiert mich doch auch...

Gruss
Manfred
- el-dentiste
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#9445 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Manfred
Frag doch mal Jörg direkt an. Ich weiß nicht ob er den LLc hier vorgestellt hat. Auf jeden Fall ist er absolut Problem frei und auch normal lötbar
Frag doch mal Jörg direkt an. Ich weiß nicht ob er den LLc hier vorgestellt hat. Auf jeden Fall ist er absolut Problem frei und auch normal lötbar
...Zahnfee....
#9446 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
also hätte meine Schaltung damals doch funzen müßen. naja ich probiere es nun doch noch mal mit LLC von ELV das is a recht klein leicht und im Belegungsplan einfach.
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#9447 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wer es nicht selber bauen möchte - gibts hier um € 1,65.-
http://www.watterott.com/de/Pegelwandler
Peter
http://www.watterott.com/de/Pegelwandler
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#9448 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wo hast du denn solch ein Müll heraBUGSworstnightmare hat geschrieben: Solltest du mit dieser Konstellation jedoch irgendwann mal versehentlich die internen Pull-Ups einschalten ist der Gyro Toast.

die ca. 30Kohm tuen dem Sensor überhaupt nichts.
und ein LLC wird bei beteiben des Sensors an 3,3V , total überbewertet.

.
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oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#9449 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
genau von die llc hab ich auch im schon im einsatz. was will mann mehr
...
obwohl da fällt mir selbst was ein.
Es fliegen ja nun doch einige Leute mit jeti duplex.
Hat noch jemand das Projekt verfolgt wo Jeti Telemetrie Daten uber den arduino sendefähig gemacht werden?
...
obwohl da fällt mir selbst was ein.
Es fliegen ja nun doch einige Leute mit jeti duplex.
Hat noch jemand das Projekt verfolgt wo Jeti Telemetrie Daten uber den arduino sendefähig gemacht werden?
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
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#9450 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sry Günti, aber was für 30kOhm denn?Günti hat geschrieben:wo hast du denn solch ein Müll heraBUGSworstnightmare hat geschrieben: Solltest du mit dieser Konstellation jedoch irgendwann mal versehentlich die internen Pull-Ups einschalten ist der Gyro Toast.![]()
die ca. 30Kohm tuen dem Sensor überhaupt nichts.
und ein LLC wird bei beteiben des Sensors an 3,3V , total überbewertet.![]()
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Der LLC hat nichts mit irgendwelchen Pull-Up Werten zu tun sondern dient dazu Spannungspegel aneinander anzugleichen. So ist zum Beispiel beim HMC5883L Magnetometer die zulässige Signalspannung VDD+0.1V wobei VDD=3.6V max ist (siehe auch Data Sheet http://media.digikey.com/PDF/Data%20She ... C5883L.pdf).
Wenn du da mit 5V vom Arduino reinhustest wird dein Baustein schnell seinen Geist aufgeben. Mit 5V liegst du dann auch noch 0.2V über den Absolut Maximum Ratings! Jetzt aber nicht auf die Idee kommen dass man das Teil von -0.3V - 4.8V betreiben könnte. Dann lieber mal Wiki fragen was Absolut Maximum Ratings in der Halbleiterei bedeuten.
CU
Jörg