so hab immer noch meinen Noname Motor mit 4000 KV am laufen, da ich nen besseren im moment nicht hab und der ersatz einfach beim ersten Test in Teile zerfallen ist. Werde mich jetzt doch diesem wieder etwas widmen. Ist noname daher keine weiteren Daten verfügbar. Noch zum Heli ist ein Trex 450 (Clone, mit align parts).
Also an meinem Regler (Graupner 70 A) hab ich einen Stellwert von 50% im Governor Mode eingestellt und komm damit auf 2380 RPM (Die Hält er auch bei voll Pitch! ohne wenn und aber, naja es sind ganze 3 RPM weniger
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Also bei 0° Pitch habe ich eine Stromaufnahme von ca. 9 A und bei Schwebepitch ca 5°- 6° hab ich eine Stromaufnahme von 14-15A. Ritzel ist ein 13er im moment montiert.
Sind diese Werte ok oder eher noch zu hoch? hab ja keinen Referenzwert. Riemen ist so gespannt wie es sein soll also nicht zu fest und nicht zu locker! Auch das Zahnradspiel sollte gut passen.
zweite Frage gilt dem Timing es handelt sich um einen 8 Pol Motor. Wie gehe ich da vor um ein besseres Timing rauszufinden, bzw wass für Werte würde ich optimieren, bzw vorgehn?
Noch was bei voll Pitch also so 10° hab ich 20 A Stromaufnahme wenn der Heli am Boden festgespannt ist!
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Grüße,
Stefan