Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#13951 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin,
ich steh grad vor folgendem Problem.
Meine Props haben 6mm Löcher. Die Wellen 3,17mm Durchmesser. Adapter sind 6mm auf 3mm Adapter.
Logischerweise passt das Ganze nicht exakt. Sprich, die Löcher der Adapter sind etwas zu eng.
Aufbohren geht aber nicht, weil ich keinen 3,17mm Bohrer habe (oh Wunder). Irgendwie größermurksen will ich die Löcher aber auch nicht.
Hat jemand nen Tipp, wie ich die am besten anpasse?
ich steh grad vor folgendem Problem.
Meine Props haben 6mm Löcher. Die Wellen 3,17mm Durchmesser. Adapter sind 6mm auf 3mm Adapter.
Logischerweise passt das Ganze nicht exakt. Sprich, die Löcher der Adapter sind etwas zu eng.
Aufbohren geht aber nicht, weil ich keinen 3,17mm Bohrer habe (oh Wunder). Irgendwie größermurksen will ich die Löcher aber auch nicht.
Hat jemand nen Tipp, wie ich die am besten anpasse?
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
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#13953 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Oder passenden Bohrer mit Drehbank...
Versuchen könntest du mit feinem Sandpapier und einem dünnen Stab die Props aufzureiben. Da ist das dann aber so eine Sache mit dem vibrationsfreiem laufen.
Versuchen könntest du mit feinem Sandpapier und einem dünnen Stab die Props aufzureiben. Da ist das dann aber so eine Sache mit dem vibrationsfreiem laufen.
Greetz Fabe
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#13954 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe so etwas: http://www.rc-24h-shop.de/WERKZEUGE/category-0-795/
War immer sehr hilfreich....
Gibt es auch schon billiger... War nur der erste Treffer bei Google
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#13955 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was es alles gibt....
Greetz Fabe
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#13956 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
UPS.... Gerade gesehen... das war der 4.8 - 9,8 mm
Sollte es aber auch schon kleiner geben.
Sollte es aber auch schon kleiner geben.

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#13957 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn die Props den passenden Durchmesser für den 6mm-Schaft des Mitnehmers haben, der Mitnehmer aber nicht auf die Welle passt, dürfte das Aufbohren der Props nicht wirklich viel helfen. 

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#13958 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Er will in ja mit samt dem Adapterring auf-bohren 


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#13960 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab gerade die neue dev r1177 auf dem MicroWii getestet. Der Kompass inklusive Headfree funktioniert jetzt super, allerdings lief der Angle Modus nicht rund. (Acc hab ich natürlich kalibriert)
Hat sonst noch jemand die r1177 getestet?
Hat sonst noch jemand die r1177 getestet?
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
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#13961 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DAS hab ich mir auch grad gedachtFabe hat geschrieben:Was es alles gibt....

Hmm, werd mal schaun, obs für die T-Motor 6mm Mitnehmer gibt, die auf die Welle passen
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#13962 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
gute Idee!Cronos hat geschrieben:DAS hab ich mir auch grad gedachtFabe hat geschrieben:Was es alles gibt....![]()
Hmm, werd mal schaun, obs für die T-Motor 6mm Mitnehmer gibt, die auf die Welle passen
Im Grunde reicht ein rörchen mit 5mm innen und 6mm aussen. Also 0.5 mm wandstärke
...Zahnfee....
#13963 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Update GPS und Baro
Hi,
heut bei super Wetter nochmal auf dem Platz gewesen und das GPS und den Baro getestet. Extra noch die r1177 aufgespielt. Das GPS auf 5Hz kofiguriert. Ergebnis positiv. Je nach Wind funzt der PosHold Modus echt gut. Bei mässigem Wind +-3m mit einzelnen Ausreisern mal 5m. Bei wenig Wind teilweise schon beeindruckend genau wenn man bedenkt das nur die GPS Daten verwendet werden. Satteliten wurden 10-12 empfangen. Der AltiHold Modus funktioniert auch ganz gut aber hat zwei unschöne Verhalten. Wenn er aktiviert wird sackt der Kopter teilweise erstmal 1-3m ab. Dann hält er die Höhe auf ca 20cm genau. Und wenn ich im AltiHold Modus steigen oder sinken will verhält er sich komisch. Das funktioniert, aber wenn man dann nach dem sinken wieder Höhe gibt sackt er erst noch ein paar mal durch. Da ist meiner Meinung der Algorithmus noch buggy. Das hat die Beta3final von Roberto um klassen besser im griff. Fazit, PosHold und RtH funktioniert gut. Reicht um einen aus der Sicht gekommenen Kopter zurückzuleiten.Das GPS mit 5Hz schein besser zu performen als mit 10Hz und Filter. AltiHold funktioniert gut wenn man den initialen Durchsacker mit einkalkuliert und die Höhe nicht mehr ändern will.
Anbei ein kleiner Videoclip http://www.home42.de/staroman/wii1177_baro_gps.mp4
Gruss Jan
PS:
Kopterconfig
Flydumega multiwii 2.1 r1177, FreeImu 0.43
FMP04 GPS 5Hz
45cm, 3s2200, 9x4,7
Hi,
heut bei super Wetter nochmal auf dem Platz gewesen und das GPS und den Baro getestet. Extra noch die r1177 aufgespielt. Das GPS auf 5Hz kofiguriert. Ergebnis positiv. Je nach Wind funzt der PosHold Modus echt gut. Bei mässigem Wind +-3m mit einzelnen Ausreisern mal 5m. Bei wenig Wind teilweise schon beeindruckend genau wenn man bedenkt das nur die GPS Daten verwendet werden. Satteliten wurden 10-12 empfangen. Der AltiHold Modus funktioniert auch ganz gut aber hat zwei unschöne Verhalten. Wenn er aktiviert wird sackt der Kopter teilweise erstmal 1-3m ab. Dann hält er die Höhe auf ca 20cm genau. Und wenn ich im AltiHold Modus steigen oder sinken will verhält er sich komisch. Das funktioniert, aber wenn man dann nach dem sinken wieder Höhe gibt sackt er erst noch ein paar mal durch. Da ist meiner Meinung der Algorithmus noch buggy. Das hat die Beta3final von Roberto um klassen besser im griff. Fazit, PosHold und RtH funktioniert gut. Reicht um einen aus der Sicht gekommenen Kopter zurückzuleiten.Das GPS mit 5Hz schein besser zu performen als mit 10Hz und Filter. AltiHold funktioniert gut wenn man den initialen Durchsacker mit einkalkuliert und die Höhe nicht mehr ändern will.
Anbei ein kleiner Videoclip http://www.home42.de/staroman/wii1177_baro_gps.mp4
Gruss Jan
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#13964 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@staroman: Die Durchsacker sind mir auch aufgefallen.
Hab heute Abend auch meinen kleinen das erste Mal im Freien geflogen.


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T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
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#13965 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann muss ich doch auch mal meinen FPV Ziegelstein vorstellen.
Gedacht war er eigentlich nur für 3S2000mAh aber ich bin heute sehr günstig an ein paar 4000er 3s gekommen und musste ihn so gleich testen. Die leichte Hecklastigkeit regelt das Microwii erstklassig weg, im Flug ist davon nichts zu spühren. Der Ziegelstein fliegt mit 8 Zöllern und MT2208 1100KV Motoren und seinem Kampfgewicht von 1Kg wie ein Rennbuss.
Bei einem meiner 10 Akkus die ich heute durchgejagt habe bin ich in den Liposchutz gekommen. Blöder weise hat ein paar Sekudnen vorher meine FPV Camera die auf 12V läuft dicht gemacht. Blind landen ist echt mist.
Wie kann ich den Liposchutz des Microwii noch ein klein wehnig hoch setzen damit die Cam kurz nach dem abregeln ihren Dienst versagt?
Gedacht war er eigentlich nur für 3S2000mAh aber ich bin heute sehr günstig an ein paar 4000er 3s gekommen und musste ihn so gleich testen. Die leichte Hecklastigkeit regelt das Microwii erstklassig weg, im Flug ist davon nichts zu spühren. Der Ziegelstein fliegt mit 8 Zöllern und MT2208 1100KV Motoren und seinem Kampfgewicht von 1Kg wie ein Rennbuss.
Bei einem meiner 10 Akkus die ich heute durchgejagt habe bin ich in den Liposchutz gekommen. Blöder weise hat ein paar Sekudnen vorher meine FPV Camera die auf 12V läuft dicht gemacht. Blind landen ist echt mist.
Wie kann ich den Liposchutz des Microwii noch ein klein wehnig hoch setzen damit die Cam kurz nach dem abregeln ihren Dienst versagt?
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- Quad2 4000mAh.jpg (658.47 KiB) 1078 mal betrachtet
DIY statt RTF
...um gottes Willen nichts nehmen was auf Anhieb funktioniert...
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