Hallo nochmal,
ich hab mich wohl doch vertan

: der Motor geht immer noch aus und ich bin langsam am Verzweifeln.
Hier nochmal die Symptome:
Der Motor vorne lings geht aus, wenn der Arm einen starken Ruck bekommt. Der Regler piept dann wieder
so, als ob man Ihn gerade angeschaltet hätte.
Das passiert aber immer nur, wenn die Motoren nich auf Minthrottle laufen (Knüppel unten), sondern die
Elektronik regelt. Es fällt immer der gleiche Motor aus, auch wenn ich den ESC an einen anderen Anschluss hänge, also kann es nicht an einem
Wackelkontakt am Arduino liegen, sonst würde ja immer der Motor an dem entsprechenden Pin ausfallen.
Ich habe schon einen neuen ESC gekauft und eingebaut. Der zeigt leider das gleiche Verhalten.
Den Akku habe ich auf NiMH gestellt und die Spannungsabschaltung ausgestellt. Bei den Reglern handelt es
sich um 12A Plush Modelle.
Wenn ich den Regler direkt an dem Empfänger, also ohne Wii-Zeugs betreibe, kann ich schütteln bis der
Arzt kommt. Daher schliesse ich mal einen Verkabelungsfehler aus.
Ein Anheben von Minthrottle bringt leider nichts, ausserdem schwebt der Quad dann schon bei Standgas...
Ich habe eben zum Test mal die 1.5er Version aufgespielt, da ich die Elektronik vorher in einem Tri mit dieser Version geflogen
bin und alles lief, aber hier geht der Motor auch aus.
Wenn es keinen starken Ruck gibt (Windstoß, zu schnelle Kurve...), fliegt der Copter auch super, sollte also alles richtig
angeschlossen sein.
Mir sieht es fast den Anschein, also ob der Arduino dem Regler ein zu niedriges Signal sendet, wenn er einen Schlag auf der
entsprechenden Seite bekommt und vielleicht der Regler (und dann wohl auch der neu gekaufte) darauf empfindlicher reagiert, als die
anderen. Kann das sein?
Und wie kann ich das der Software angewöhnen?
Oder liege ich total falsch?
Kann es auch am Nunchuck liegen? Den könnte ich auch trennen, da er eh nicht benutzt wird...
Danke für eure Hilfe, ich weiß langsam ech nicht mehr weiter...
Mathias