Bin von der Qualität des HK500GT begeistert (wie viele andere auch). Natürlich kommt diese nicht an die von Align heran, aber füt den Preis mehr als ok.
Ich habe den Heli in einer Lw-Budget Variante aufgebaut und ich bin total erstaunt wie gut das klappt.
Leider habe ich das Problem, dass der Regler/Motor/Empfänger (den Grund versuche ich herauszufinden), nach einer unbestimmten Zeit, die Drehzahl einbricht (wie Motor aus) und
dann nach einer Sekunde in etwas wieder einsetzt. Habe auch schon längere Ausfallzeiten gehabt die fast zu einem Absturz geführt haben.
Hoffe nun gemeinsam mit Euch das Problem zu finden.
Habe in Internet und diesem Forum nach diesem Problem gesucht, aber irgendwie kann es dafür anscheinend recht viele Gründe geben.
Hier zunächst meine Konfiguration.
Konfiguration:
HK500GT (Alu Heck, T-Rex 500 Heckservohalter, Rest ist Original HK)
Regler: Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UBEC
UBEC: TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly
Motor: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class) 13er Ritzel
Servo Taumelscheibe: 3x Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg
Gyro: Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
Gyro Servo: GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg
Gyro Empfindlichkeit: -75%/+75% in AVCS Mode
Sender: Graupner/JR MX-12
Empfänger: Graupner SMC Scan 16
Akku: Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack
Rotorblätter: Stock GT Blade (GFK/Fibre), sehr gut ausbalanciert
Kopfdrehzahl: 2400U/Min
Ich habe dieses Problem beim meinem alten Heli schon einmal gehabt. Als Regler wurde ein Kontronik Jazz 40-6-18 als Regler und ein R700 als Empfänger eingesetzt.
Wie sich im Endeffekt heruasstellte war der Empfänger das Problem (der ist im Heli nicht so der Bringer wie man im Internet an vielen Stellen lesen kann).
Nach dem Wechsel auf einen Graupner SMC Scan 16 war das Problem verschwunden.
Nun habe ich das Gleiche Problem trotz dieses Empfängers. Ich würde das Problem im Moment auf folgende Komponenten eingrenzen:
Empfänger (vielleicht hat er irgendwann eine Macke bekommen? Ist nämlich schon 3 Jahre alt)
Regler
Sender
Das Antennenkabel ist ordnungsgemäß verlegt (nach hinten zur horizontalen Finne und zurück am Landegestellt entlang (der Regler ist auf der anderen Seite).
Ich bin den Heli zunächst mit dem UBEC des Reglers geflogen. Das dies ja ein sehr günstiger Regler ist, dachte ich (habe ich auch gelesen), dass das interne
UBEC des Regler überfordert ist und habe das externe UBEC von Turnigy in Betrieb genommen => immer noch dasselbe Problem.
Das Problem tritt auch nicht nur bei hoher Last auf sondern auch beim einfachen Schweben. Eine Überbelastung des Reglers würde ich eigentlich ausschließen.
In habe in diversen Foren gelesen, dass es bei diesem Heli Probleme mit statischer Aufladung geben kann (durch den Heckriemen) und das man daher das Heckror
mit dem Motor erden soll. Habe ich bislang nicht gemacht. Wenn ich das im Internet richtig rechechiert habe, würde sich das Problem, wenn es durch die statische Aufladung
herrühren würde, anders aussehen (Servo zucken). Dies ist jedoch nicht der Fall.
Als nächste will ich versuchen einen anderen Regler zu organisieren (Align RCE-BL60G) um den Regler auszuschließen.
Der Heli fliegt bis auf dieses Problem absolut top (schneller Rundflug und ein paar Loopings und Rollen) und hat Leistung satt. Bin sehr zufrieden.
Hoffe ihr habt einen guten Rat für mich
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DP