Microbeast Zyklischer weg zu gering?

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b3nJi
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#1 Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Servus!
Bin den Protos ca. dreiviertel Jahr mit Paddel geflogen und da hat alles gepasst.. nun denke ich da stimmt was nich...

Grundsetup ist soweit gut gelaufen und alles Paletti.
Hab dann heute das Beast versucht einzustellen und bin da bei einigen punkten nicht ganz sicher bzw. unzufrieden.

Zum Heli:
Protos 500 CFK
YGE an Scorpion-880 mit 14er Rad und 6S
Savöx SH-1350 auf TS
ALIGN DS620 am Heck
Blatschmied Ultra FBL
MSH FBL Kopf
Hebellänge (TS - Blatthalter) am Kopf wurde nach MSH eingestellt (auch wenn mir dadurch die TS viel zu niedrig erscheint bei 0° Pitch!); 38,6mm
Habe dann die gestänge (TS - Servo) angepasst damit die Servos weiterhin 90° zur HRW stehen bei Knüppelmitte.

Zur TS:
- Helbellänge für Kugelkopf = 16mm
- Steuercharakteristik hatte ich erst auf PRO war mir dann aber zu lahm.
EXTREM war dann besser aber immernoch langsamer als mein Paddelprotos.
Also ab auf "SENDER" damit und die Servowege auf 100%..........
- Aufbäumkompensation war ich noch nicht dran.
- Poti 1 ca. 10:00 uhr, drüber habe ich das Gefühl pendelt der Heli auf Nick nach
- Poti 2 erstmal noch auf 9 Uhr
- Einstellung bei J wurde sauber auf 6° durchgeführt und das MB leuchtet auch schön Blau.
- ALLERDINGS: Bei der Einstellung L (TS Limiter) musste ich auf das Minimum das drin war fahren, da sonst die Servos bei Maximal negativpitch (-12°) und voller Rolleingabe am Chassis angelaufen sind...

Das verstehe ich nicht... mit Paddelkopf, Servohebel 90°, TS mittig und dann 0° Pitch habe ich sogar -13° einstellen können, und hatte immernoch genug Platz auf Roll/Nick... :roll:

Das gefällt mir jetzt auch nicht, trotz Sendereinstellung der Steuercharakteristik und 100% Servowegen Nickt/Rollt er mir zu Langsam.
Ich denke es ist beim letzten Punkt der Hund begraben weil vom Kippwinkel der TS geht definitiv mehr Weg aber dann laufen die Servos wie gesagt unten an....
Was mache ich da falsch? :(

Noch zum Heck
- Heckempflindlichkeit am MB ist E bis F (2 Flugphasen mit verschiedenen Drehzahlen; 2500U/min und 2800U/min), was in meiner MX16s 35% bzw. 40% ist.
- Heckoptimierung steht auf rot (mittel)
- Poti etwa 10 Uhr.
- Hebellänge = 13,5mm

Soweit echt sauber das Heck, drehrate zufriendenstellend, steht gut bei Pitch, dreht super konstant bei fahrt und Stoppt sauber auf dem Punkt...
Gibt es eigentlich nichts zu zu sagen, habe nur leichte bedenken dass 35-40% nicht genug Sens sind, um schnelle Rückwärtsfiguren zu fliegen.
Aber mal sehen es hält ja ganz bombig eigentlich :mrgreen:

liebe grüße
Steven
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rcedu
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#2 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von rcedu »

Würde mich auch interessieren!
Bei meinen Protos geht auch nur ca. 8° zyklisch bei nur 11° Pitch ohne das was anläuft.
Blau wird die Led vom Beast ja erst ab 10° bei J *edit* L. Das wohl nicht ohne Grund.
Einige dremeln ja einfach unten wo die Servoarme anstoßen was weg.
Wenn aber weit weniger wie 8 ° auf Roll möglich ist, ist deine Ts nicht so ganz in der Mitte bei 0° Pitch. ;)
Zuletzt geändert von rcedu am 15.11.2010 21:02:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß
Eduard

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ColaFreak
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#3 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von ColaFreak »

Ich hab einfach die Hebel anders eingestellt ;). Und bekomme bei 6° brav blau. Du darfst auch nie diese 10° speichern wenns da erst blau wird. Ich habe +-12° Pitch und stehe nirgends mit der der TS bei vollzyklisch an.
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rcedu
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#4 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von rcedu »

ups ja bei J hab ich auch blau bei 6°
hab L (TS Limiter) gemeint :oops: da wirds erst ab 10° blau
Gruß
Eduard

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Kupfer
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#5 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

Ich habe auch +/-13°, Potis alle in der Mitte, Drehrate auf Sender mit 100%.
Begrenzung habe ich so eingestellt, dass die Gestänge bei vollen Ausschlägen ganz leicht anfahren.
Hebelweg habe ich auch 16mm.

Drehrate ist mehr als ausreichend. Mit 100% so wie ich es jetzt habe, Dreht er schon sehr schnell, 140%
habe ich auch mal ausprobiert, aber das ist schon krank.

Stell mal die Begrenzung wirklich so groß als möglich, die Gestänge können dabei ja auch schon leicht anfahren
und dreht im Sender den Servoweg so groß als geht.

Lg. Jürgen
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Kupfer
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#6 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

Sorry, doppelt :oops:
Zuletzt geändert von Kupfer am 16.11.2010 12:54:44, insgesamt 1-mal geändert.
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rcedu
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#7 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von rcedu »

Kupfer hat geschrieben:Ich habe auch +/-13°
und wie viel ° zyklisch auf Roll?
Mein Protos dreht sich ja schon mit DR auf 80% schon schnell genug für mich. Bis jetzt. Aber kann ja sein das das irgendwann nächstes Jahr zu wenig wird.
Und ich will ne blaue Led auch bei L :)
Gruß
Eduard

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b3nJi
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#8 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Habe mal eben nachgemessen:
Bei 13° Kollektiv Pitch sind 7° Zyklisch drin und dabei ist in der Einstellung L die LED am Beast Rot (davor ist sie Violett und ab 11° wird sie Blau, aber die 11° kann ich nich bei DEN Kollektiven Endanschlägen NICHT einstellen da sonst bekanntes Problem; Rollservo läuft an).
Ich habe jetzt mal alles so knapp eingestellt wie nur irgend möglich
Folgendes habe ich jetzt dran:
12° Kollektiv 9° Zyklisch
Damit laufen bei vollnegativ und vollrollausschlag die Rollservos ganz leicht an.

Das Blau werden der LED im Menüpunkt J bezieht sich darauf, ob die Kopfgeometrie stimmt.
Da dies schon bei ca. 4-5° geschieht ist das also so richtig.
wenns Wetter mich lässt, test ich morgen mal ob er nun schneller flippt.
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b3nJi
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#9 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

@Kupfer: Auch über 100% gehen?

Edit: Ich bin mal so frei und verlinke es hierher weil es eigentlich die Antwort ist....
Klick

Was für mich im Klartext bedeutet, diese 11° würden eigentlich mindestens Benötigt werden um die Roll/Nickraten richtig aufdrehen zu können.
Was wäre jetzt für das System besser,
Das Chassis erweitern damit die Servos weiter fahren können?
Oder könnte man einfach die Hörner einen Zahn nach oben setzen (da oben ja noch jede menge Luft ist) und die TS an den Kugelpfannen wieder auf 0° Pitch runter schrauben?

Letzteres liese keine symmetrische Anlekung mehr zu, aber macht das dem FBL-System so viel aus?
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Kupfer
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#10 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

b3nJi hat geschrieben:@Kupfer: Auch über 100% gehen?
Ja, kommt halt auf die Anlage an, bei Futaba sind ja erst 140% der volle Servoweg und somit die volle Drehrate.
b3nJi hat geschrieben:Edit: Ich bin mal so frei und verlinke es hierher weil es eigentlich die Antwort ist....
Klick
Stefan Hornstein aus dem Forum kennt sich grundsätzlich mit dem Beast sicher gut aus, der hat ja das glaube ich auch mitentwickelt,
aber was er da schreibt ist einfach Schwachsinn, viele fliegen das Beast am Protos und haben damit ordentlich Drehraten und niemand
davon hat da irgendwas ausgefeilt.
Mechanisch einfach so einstellen, wie es in der MSH Anleitung steht und dann alles nach Beast Anleitung machen,
dann dürfte es da keine Probleme geben..

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b3nJi
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#11 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Genau das habe ich ja gemacht und kam dann eben nur auf diese 9° Zyklisch weil sons die RollServos voll anlaufen.
Damit dreht er sich aber wie ein Raptor 50 mit Grünen Paddeln und das ist zu langsam.
Naja habe jetzt feierabend und geh jetzt nochmal 2 Akkus fliegen, berichte dann gleich....
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#12 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Soooooo
Hab die Einstellung nochmal überarbeitet und den TS-Limiter weiter aufgedreht. Statt einer Violetten LED (7° Zyklisch) hatte ich dann eine Rote (9°Zyklisch).
Servowege snd weiterhin bei 100% außer Heck da hab ich 80% und 20% expo sonst dreht insgesamt zu schnell und is etwas empfindlich auf dem Heck.

Jetzt geht er deutlich besser auf Roll und Nick, fast sogar schon zu schnell :mrgreen:
Bin jetzt fast an der besten Einstellung des gesamten Beasts und habe eben zum ende vom zweiten Akku mal eben locker 25 überschläge über nick gemacht und der Heli blieb in der Spur.
Wenn man mal mit TicTocs angefangen hat will man kaum mehr aufhören... alles ist so einfach geworden.
Bei Piroflips in 5m höhe habe ich ihn dann fast noch versemmelt, aber dank der schnellen Steuerumsetzung von FBL kurz vom dem boden gefangen.

mein Eindurck:
GEIL GEIL GEIL warum hab ich net früher auf FBL umgebaut hehe :mrgreen:
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#13 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

Dann hast du es anscheinend doch nicht gemacht, wenn es nach ordentlichen einstellen des TS-Limiters jetzt geht :P
Kannst du mit den Servowegen nicht über 100% gehen?
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#14 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Doch habe ich gemacht, hatte anfangs nur den TS-Limiter zugedreht weil ich dachte das es nicht Sinn der sache sein kann das die Rollservos unten anlaufen.
Hab den TS-Limiter dann wieder aufgedreht so eingestellt habe das die Servos anlaufen KÖNNEN, seiher gehts mit den Drehraten ganz gut.
Und ja mit den Servowegen kann ich bis 150% gehen (graupern mx16s)
Ist aber wie gesagt nicht mehr nötig er Roll/Nickt in der aktuellen einstellung für mich geradezu Perfekt.

Ich denke falls ich den Heli irgendwann noch wendiger haben will werde ich so vorgehen (wie ich es eigentlich schon vor hatte) das ich die Hörner um einen Zahn hoch setze und den Kopf wieder auf 0° Pitch nachstelle (an der TS) um mehr Gesamtweg zu bekommen.
Aber so wie er aktuell ist kann er erstmal bleiben.
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#15 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von torro »

wem´s ned reicht kann immer noch die kurzen kugelköpfe an die TS bauen!
Gruß, Flo

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