Microbeast Zyklischer weg zu gering?

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b3nJi
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#16 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Achso an Jürgen (Kupfer) noch:
Also ich finde das klingt einleuchtend was der Stefan da schreibt weil:
Habe mal an meinem Paddelkopf vom 450er nachgemessen gehabt.
Er schreibt auch in einem anderen Post etwas von 14-16° Zyklisch, was ich auch bestätigen kann.
Mein Rex-Clone ala CopterX450 V2 hatte auf dem Paddelkopf 13° Kollektiv und 12,5° Zyklisch.
Der war etwa so wendig (mini titan 3D paddel und 220er Paddelstange) wie der Protos jetzt mit seinen 9° Zyklisch und FBL.
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Kupfer
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#17 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

b3nJi hat geschrieben:Doch habe ich gemacht, hatte anfangs nur den TS-Limiter zugedreht weil ich dachte das es nicht Sinn der sache sein kann das die Rollservos unten anlaufen.
Unten? Also bei mir läufts es nur an, wenn ich voll Nick, Roll und postitiv Pitch gebe und zwar dort, wo ich es am Foto eingezeichnet habe.
Wichtig ist, dass sie nur ganz leicht anlaufen!
b3nJi hat geschrieben:Und ja mit den Servowegen kann ich bis 150% gehen
Dann verstehe ich nicht, warum du nicht schon von Anfang an mal höher gegangen bist. Ich glaube nicht, dass deine Drehrate mechanisch durch die TS
begrenzt ist, sondern durch die eingestellte Drehrate!

Bezüglich deines letzten Beitrags: Tut mir leid, aber das ist und bleibt Schwachsinn, was er geschrieben hat. Wenn man da laut Anleitung von Heli und Beast überall so viel einstellt als
geht, dann schafft man eine Drehrate auf Nick und Roll, die selbst Tareq Alsaadi angst machen würde und das ohne Dremelen etc. :wink:

Lg. Jürgen
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"Das dem Sender beiliegende Papier ist kein Füllstoff für die Verpackung, sondern eine Bedienungsanleitung, in der das alles beschrieben ist."

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T4EX...->...FF7...->...T8FG...->...T14SG......einmal Futaba, immer Futaba.
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PICC-SEL
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#18 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von PICC-SEL »

Ich denke er hat sich nur etwas falsch ausgedrückt und meinte mit "Drehrate nicht voll aufdrehen" die zyklische Begrenzung.

Auch wenn die maximale Drehrate bei 9° zyklisch wohl mehr als ausreichen wird ist es für den Regelkreis nicht gerade optimal...
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b3nJi
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#19 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Hmmmm okay...
das mit der Regelung hat man mir nebenan ja auch gesagt.
Das ist jetzt echt Komisch....
Ich stell nachher mal Bilder rein von der Mimik Servos/TS/Rotorkopf (video in hoher Quali fehlt mir die Cam dazu) weil ich kanns einfach nicht begreifen, vlleicht fällt einem von euch was auf dann...
Jetzt erstmal Fuddern, hab Kohldampf :mrgreen:
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Kupfer
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#20 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

So, habe jetzt gerade nochmal nachgemessen, um sicher zu gehen, dass das auch richtig ist, was ich hier von mir gebe :D

Und es ist richtig :wink: Ich habe 9° auf Roll und 10° auf Nick. Und mit 100% dreht er schon richtig ordentlich, bei 140%
wie schon gesagt abnormal. Also liegt es einfach daran, dass du nur 100% eingestellt hast..
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b3nJi
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#21 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

Achja okay... dann drehe ich morgen mal auf und wenn sich genau Nichts ändert darfst du mir das erklären warum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Soll ich trotzdem mal Bilder machen?
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#22 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von Kupfer »

Ja, so machen wir das :wink:
Bilder kannst du machen, aber ich habe heute keine Zeit mehr hier zu schreiben, aber es gibt ja auch noch viele andere Protos Piloten
hier, die das Bild gerne für dich analysieren werden :D
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#23 Re: Microbeast Zyklischer weg zu gering?

Beitrag von b3nJi »

So hab die Servowege heute mal aufgedreht.
Erstmal bis 120%, damit hatte ich dann das Gefühl der Heli ist doch etwas wendiger geworden und dachte mir: "geil - dreh ma weiter auf"
Das ergebnis war dann schockierend und zugleich auch beängstigend im Flug.
Es flog sich aufeinmal wie mit zu niedriger Empfindlichkeit auf der TS, der Heli war Träge und reagierte komisch auf Steuerbefehle, man könnte sagen es flog sich etwas "hackelig".
Enege TicTocs z.b. waren gar nicht möglich da der Heli laufend zu weit gedreht hat.
Bin dann wieder auf 100% und werde wenn ich Zeit und Lust habe mein Vorhaben mit dem Servohorn umsetzen realisieren.
Erstmal bleibt er so, ist genau richtig die Zyklische rate.
PS: Fotos mache ich morgen mal da habe ich genug Zeit dafür.

Edit: Achso, hier noch mein Setup bei 2800U/min
"Hartes" Klebepad
Poti 1: 11:00 uhr
Poti 2: 10:00 uhr
Poti 3: 10:30 uhr
Heckempfindlichkeit: E (32% auf dem geber)
Parameter B: per Fernsteuerung
Parameter C: mittel (default)
Parameter D: mittel (default)
Habs heute nochmal alles überprüft (das Setup) und etwas nachgebessert.
So fliegt sich der Heli jetzt richtig geil und Knackig und macht auch im Speedflug eine gute Figur.

mfg
Steven
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