Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

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r0sewhite
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#10291 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von r0sewhite »

Scotch hat geschrieben:Was hast Du bei deinem Flyduini mit den Hacker Motoren für ein MINTHROTTLE eingestellt?
1150
Viele Grüße
Tilman

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Scotch
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#10292 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Scotch »

r0sewhite hat geschrieben:
Scotch hat geschrieben:Was hast Du bei deinem Flyduini mit den Hacker Motoren für ein MINTHROTTLE eingestellt?
1150
THX,

dann muss ich mich doch mal nach einem leichteren Akku umschauen. :cry:
Ich muss fast halbgas geben bis der kleine abhebt.
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RoadRunner373
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#10293 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von RoadRunner373 »

el-dentiste hat geschrieben: Hi
Erts im Acro Mode per Trimmtaster an der Funke trimmen. Wenn alles passt, umschalten auf ACC, schauen wo er hin driftet, zb vorne links. Kopter landen , auschalten. Dann Throttle auf Vollgas und dann mit Roll bzw Nick in die entgegensetzte Richtung drücken. In dem Fall nach hinten rechts. Schon so 5 mal . sind recht kleine Trimmschritte die auf Arduino gespeichert werden-.

Also trimmen im AcroMode per Funke, trimmen im stable Mode per Knüppel.
Ah, ok. Wenn ich es jetzt richtig verstanden hab erst trimmen ohne Nunchuk (Acro), das ganze per Funke. Und wenn er dann gut fliegt auf stable (ACC) umschalten und ihn per Software trimmen. Richtig?
Ich hatte es jetzt leider nur im stable mit Nunchuk probiert und ighn da mit der Funke getrimmt. Das ist dann ja grundlegend falsch... :(

Oder hab ich es jetzt immernoch nicht verstanden? Wenn der obere Weg der richtige ist werd ich das die Tage mal versuchen. DANKE für die Tipps.
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Mataschke
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#10294 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Mataschke »

und vorallem den ACC absolut gerade stellen und dann kalibrieren ...

@ Segelpeter , ich glaube die neuen IMUs sollten nicht mehr über D12 angeschlossen werden , da der Reset vom Arduino eh hinfällig ist...

die Pullups ab 1.9 werden zwingend benötigt, weil die Softwareseitige "Fehlerausbügelung" des I²C Bus abgeschafft wurde, sprich der I²C ist ab 1.9 nicht mehr Fehlertolerant...
Sieht man schön, wenn man die 1.8 draufbrät ohne Pullups und dann die 1.9 und den debug2 Wert hoch und runterzählen sieht :shock:
grüße Michael
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warthox
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#10295 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von warthox »

8)

RoadRunner373
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#10296 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von RoadRunner373 »

das ding ist ja geil!!!!!!! :shock:
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slevin
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#10297 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von slevin »

Scotch hat geschrieben:dann muss ich mich doch mal nach einem leichteren Akku umschauen. :cry:
Ich muss fast halbgas geben bis der kleine abhebt.
Was für Akkus hast du denn / wie viel wiegen die?
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TR2N
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#10298 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von TR2N »

warthox hat geschrieben:8)

Du bist echt gaskrank, Markus! :D
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Scotch
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#10299 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Scotch »

slevin hat geschrieben:
Scotch hat geschrieben:dann muss ich mich doch mal nach einem leichteren Akku umschauen. :cry:
Ich muss fast halbgas geben bis der kleine abhebt.
Was für Akkus hast du denn / wie viel wiegen die?
Ich habe die Q3 Orange 2s mit 800mAh, diese wiegen ca. 50g

Gruß Ingo
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Crizz
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#10300 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Crizz »

Dann können sie von der Spannungslage nicht viel taugen, ich flieg am Mini 2s-800 / 2s-1000 mAh Indoor. Outdoor natürlich je leichter, je lieber - am liebsten 2s-450 mit 30c
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bert
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#10301 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von bert »

Bin momentan auf der suche nach Motoren für meinen Hexa welcher für FPV und filmen gedacht ist (amateur nicht profesionell aber trotzdem gut) , ursprünglich wollte ich den T-Motor MT2216 oder einen Roxxy 2824-26, jedoch summiert sich der Preis bei einem Hexa extrem.... Jetzt habe ich die GT2215 905kV von Emax gesehen und schon manchen orten gelesen dass diese sehr gut sein sollen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Motoren?

Ungefähre Eckdaten zu meinem Hexa:

Abfluggewicht inkl. Cam und Motoren (angenommen 60g/Stk) bei ca. 3500g
segelpeter63
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#10302 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von segelpeter63 »

Mataschke hat geschrieben:und vorallem den ACC absolut gerade stellen und dann kalibrieren ...

@ Segelpeter , ich glaube die neuen IMUs sollten nicht mehr über D12 angeschlossen werden , da der Reset vom Arduino eh hinfällig ist...

die Pullups ab 1.9 werden zwingend benötigt, weil die Softwareseitige "Fehlerausbügelung" des I²C Bus abgeschafft wurde, sprich der I²C ist ab 1.9 nicht mehr Fehlertolerant...
Sieht man schön, wenn man die 1.8 draufbrät ohne Pullups und dann die 1.9 und den debug2 Wert hoch und runterzählen sieht :shock:
Danke, dass kann ich ja noch ändern, obwohl ich nicht glaube, dass es Auswirkungen auf das Flugverhalten hat.

Kann mir Jemand sagen, ob in der GUI der Wert der Z-Achse des ACC nach dem Kalibrieren auf 255 steht, X u. Y auf 0. Hat das seine Richtigkeit? Woher könnte ich denn einen neuen Rahmen (CFK) bekommen? Will halt nochmal von vorn anfangen.
Vielleicht hat mein Rahmen ja doch einen Schlag abbekommen oder im ist die Kälte nicht bekommen :-)

Danke und Gruß

Peter
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#10303 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Jingej »

segelpeter63 hat geschrieben:Kann mir Jemand sagen, ob in der GUI der Wert der Z-Achse des ACC nach dem Kalibrieren auf 255 steht, X u. Y auf 0. Hat das seine Richtigkeit?
ja, 256 ist 1G
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#10304 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Plextor »

mrkobra79 hat geschrieben:Plextor
Hast du pullup wiederstände in scl und sda eingelötet?
Ab 1.9 braucht man Pullup wiederstände sonst gibs fehler im I2c bus.
Was sagen deine Debug2 werte steht der auf null?
Hi das hat soweit wunderbar funktioniert ,, danke vorab . Allerdings eine Sache habe ich noch . In der MultiWii Conf sehe ich das die Sensoren arbeiten ( Roll unf Pitch ) , jedoch nach starten den Quadkopters merkt man das das keine Wirkung vorhanden ist . ?????
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Crizz
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#10305 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )

Beitrag von Crizz »

Woran merkst du das ?
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