Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#14911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Volker,
1: Ich bleib bei v2.1 und das trifft wohl auch auf einige andere erfahrene MWii-Piloten zu.
2: Arduino -> Datei -> Beispiele -> EEPROM -> eeprom_clear
1: Ich bleib bei v2.1 und das trifft wohl auch auf einige andere erfahrene MWii-Piloten zu.
2: Arduino -> Datei -> Beispiele -> EEPROM -> eeprom_clear
#14912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
.... dankeschön Tilman
..... das mit dem Eeprom war wohl mal wieder zu einfach .....

..... das mit dem Eeprom war wohl mal wieder zu einfach .....

MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
)
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert

#14913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, alle Laufrichtungen gepüft
Board mit Lipo versorgt und neu verlötet
Eprom gelöscht ( Danke VoBo und Tillman, den Tipp konnte ich auch gut gebrauchen
MultiWii frisch aufgespielt und.....
....das gleiche verhalten wie vorher
Wennn die Motoren laufen sieht man in der GUI das der ACC Z und abwechselnd ACC Pitch bis auf Anschlag 1000 gehen
Kann das mit zu starken Motorvibrationen zusammenhängen? Mich wunderts nur das der ACC Roll davon unbeeindrukt bleibt
Board mit Lipo versorgt und neu verlötet
Eprom gelöscht ( Danke VoBo und Tillman, den Tipp konnte ich auch gut gebrauchen

MultiWii frisch aufgespielt und.....
....das gleiche verhalten wie vorher

Wennn die Motoren laufen sieht man in der GUI das der ACC Z und abwechselnd ACC Pitch bis auf Anschlag 1000 gehen

Kann das mit zu starken Motorvibrationen zusammenhängen? Mich wunderts nur das der ACC Roll davon unbeeindrukt bleibt

DIY statt RTF
...um gottes Willen nichts nehmen was auf Anhieb funktioniert...
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#14914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Basti, was passiert, wenn Du während dessen den Finger aufs NanoWii drückst? Beruhigt das? Wenn ich das richtig erkenne, hast Du Gummidämpfer zwischen NanoWii und Rahmen. Tausch die gegen Nylonbolzen aus.
#14915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
also, wenn ich acc nicht kalibriert hab sieht das bei mir auch so aus....Basti 205 hat geschrieben: Wennn die Motoren laufen sieht man in der GUI das der ACC Z und abwechselnd ACC Pitch bis auf Anschlag 1000 gehen
Schrotttri (der Quicky für zwischendurch:) ... hat sich ..ä... erledigt ..... nagut... geht wieder)
QuadWiiCopter (Bulldozer - 281) - jetzt noch flacher http://sdrv.ms/Xhu4Dy
MiniHexaWiiCopter
MiniTriWiiCopter - geht wie Sau der Kleene
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
4#3B 2bl (fliegt auch outdoor super)
SciFi-Fan? http://www.starship-models.com!
"Too stupid to understand science? - Try religion!"
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#14916 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das NanoWii sitzt auf PVC Hülsen also stramm mit dem Chassis verbunden, vielleicht sollte ich es doch mal etwas weicher lagern
Der Copter stand im Lauf auf dem Boden ohne Props. Nach erneutem restart hängt der ACC Z Wert immernoch auf 1000 


DIY statt RTF
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#14917 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
sind DAS?? die linien wenn dein copter an ist??? also wenn das so ist, dann ist da was gewaltig unrund...
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#14918 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi,
habe jetz notgedrungen doch mal die 2.2er installiert, weil das KV-TeamOSD nicht richtig mit der 2.1er läuft (nicht alle Anzeigen gehen ...)
aber die ersten drei Testflüge haben keine Auffälligkeiten gezeigt
lg
Volker
habe jetz notgedrungen doch mal die 2.2er installiert, weil das KV-TeamOSD nicht richtig mit der 2.1er läuft (nicht alle Anzeigen gehen ...)
aber die ersten drei Testflüge haben keine Auffälligkeiten gezeigt

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#14919 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe das Board jetzt mal mit Silikonschlauch festgemacht. Isolierung von 2,5ccm² Litze geht für M2 schrauben ganz gut. Vibs sind auch weniger in der GUI, aber auf einen Schlag haut derACC Z Wert auf 1000 und bleibt da.
- Dateianhänge
-
- Nanowii GUI2.jpg (98.14 KiB) 1314 mal betrachtet
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#14920 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tja, was soll ich sagen, mit den SilikonIsolierungsdämpfern fliegt er sogar ohne Lowpasfilter
Solls wirklich nur an den Vibs gelegen haben? Da hab ich wohl das neue NanoWii zu früh gekauft
Obwohl mir der plötzlich auf Anschlag gehende ACC Z Wert noch etwas sorgen macht
Morgen werde ich ihn mal draussen ausführen, mal sehen wie er sich benimmt.
Danke trotzdem schon mal an alle beteiligten



Danke trotzdem schon mal an alle beteiligten

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#14921 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Genau so sieht bei mir bei allen Boards der Acc-Wert der Z-Achse (!) aus, solange der Acc nicht über die GUI einmal kalibriert wurde. Und das hat nix mit der Trimmung zu tun, die wir schon ansprachen. Klick einfach mal auf "Calib Acc" und schau ob sich was tut. Wenn nicht, ist entweder die MPU6050 wrack oder hat an einem Pin keinen Kontakt, dann wird der Sensorwert nicht ausgelesen sondern irgendein "Schrott".
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"Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
! REVOLECTRIX-Distributor ! -> Ladeequipment / Akkus : -> HaDi-RC.de
Alle Projektberichte für den VTH-Verlag als PDF zum Download unter http://www.CrizzD.de !
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#14922 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Den ACC hab ich schon gefühlte 100 mal kalibriert immer wenn er auf 1000 hängen bleibt kann man ihn nur mit kalibrieren wieder runter holen. Der Wert bleibt auch nach einem neustart auf 1000 stehen. Also doch ein Fall zur Reklamation? 

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#14923 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Würde ich mal ganz stark vermuten. EIne Hotair-Reworkstation wirst du vermutlich nicht greifbar haben, das wäre das letzte Mittel um einen etwaigen Tipping-/Solder-Fehler an der MPU6050 ausschließen zu können.
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#14924 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Ihr
ne freund hat sich ein NanoWiiCopter zusammen gebaut. Nun haben wir ein kleines Problem, das beim Schweben(mehr noch nicht geflogen) der Copter nicht Richtig nach Regelt(so hört sich das zumindest mal an) . Also das er die Drehzahl nicht richtig hält.
Extrem war dieses Verhalten mit der Version 2.2 die erst darauf gespielt war. Dann sind wir mal auf die Version 2.1 runter gegangen da war dieses Verhalten schon viel viel besser, aber immer noch vorhanden.
Das Timing von den Regler hatten wir auch schon mal von High auf Normal gestellt,was keine Verbesserungen brachte.
Denke das wird ne Einstellungssache in der Software sein. Nur welche?
vielen dank
ne freund hat sich ein NanoWiiCopter zusammen gebaut. Nun haben wir ein kleines Problem, das beim Schweben(mehr noch nicht geflogen) der Copter nicht Richtig nach Regelt(so hört sich das zumindest mal an) . Also das er die Drehzahl nicht richtig hält.
Extrem war dieses Verhalten mit der Version 2.2 die erst darauf gespielt war. Dann sind wir mal auf die Version 2.1 runter gegangen da war dieses Verhalten schon viel viel besser, aber immer noch vorhanden.
Das Timing von den Regler hatten wir auch schon mal von High auf Normal gestellt,was keine Verbesserungen brachte.
Denke das wird ne Einstellungssache in der Software sein. Nur welche?
vielen dank
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#14925 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was versteht man unter "nicht richtig nachregelt"?Mixi hat geschrieben:Hi Ihr
ne freund hat sich ein NanoWiiCopter zusammen gebaut. Nun haben wir ein kleines Problem, das beim Schweben(mehr noch nicht geflogen) der Copter nicht Richtig nach Regelt(so hört sich das zumindest mal an) . Also das er die Drehzahl nicht richtig hält.
Extrem war dieses Verhalten mit der Version 2.2 die erst darauf gespielt war. Dann sind wir mal auf die Version 2.1 runter gegangen da war dieses Verhalten schon viel viel besser, aber immer noch vorhanden.
Das Timing von den Regler hatten wir auch schon mal von High auf Normal gestellt,was keine Verbesserungen brachte.
Denke das wird ne Einstellungssache in der Software sein. Nur welche?
vielen dank
hast video?
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4#3B 2bl (fliegt auch outdoor super)
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