Mann geht der Antrieb schwer, habe den Regler geproggt und soweit alles startklar gemacht. Finaler Check und das geht mir alles wirklich zu schwer. Rolling Eyes
Wenn ich oben am Rotorkopf drehe, ist halt der Antrieb schon schwergängig.
Was geht schwer?
Meinst du wenn man die Rotorblätter dreht das die dann schnell wieder stehen bleiben oder was?
Viele Grüße
Uli
Zuletzt geändert von f5buli am 18.04.2008 21:51:55, insgesamt 1-mal geändert.
Der Z-Power lässt sich recht schwer drehen, das ist OK so! Wie dreht sich der Kopf in Richtung Freilauf? Auch so schwer? Ansonsten evtl. den Motor mal zurückschieben und das Spiel neu einstellen. Bei mir ist es recht hart eingestellt, da passt nix zwischen Zahnrad und Ritzel!
Peter
Wenn der Kopf auch im Freilauf schwergäng ist, würd ich mal den Spannring auf der HRW (oben am Dom) öffnen, vielleicht klemmt was!
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
das war bei meinen L500 3D auch.
Ich hatte immer die Andruckrollen im Chassis im verdacht.
Bei meinem L500 lief der Riemen an den Flanken der Rollen an.
Du darfst das mit mit den Roxxtern vergleichen die laufen leichter.
schnell stehen bleiben ist gut! Ich denke der wird sich auch mit Blättern nicht viel drehen
Ich werde den Spannring, die Schrauben an den Lagern nochmals öffnen so wie Peter schrieb, mal das ganze eine wenig fester anpacken und drücken<>ziehen, vielleicht hat sich ja etwas verspannt und danach nochmals prüfen.
Geht es dann immer noch so schwer baue ich das alles nochmals auseinander und tue vielleicht statt 2 Distanzscheibchen nur eine nehmen.
Ach ja Peter, ich weiß das mit dem Jive und einigen Motoren (ist nicht nur der Z-Power betroffen)!
Danke euch derweilen, ich berichte wieder!
Euch einen schönen Abend, Danke und viele Grüße,
Michael
Zuletzt geändert von Michel am 18.04.2008 22:30:18, insgesamt 1-mal geändert.
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
____________________________________________________________
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Beim geplanten Erstflug wollter der Jive nicht mit Z-Power, also habe ich den Tango 45-10 aus dem RoXXter herausgenommen und diesen in den Logo 500 eingebaut.
Am Arbeitsplatz versucht den Jive Kontronik, mit dem 45-10 von Kontronik zu starten, ging auch nicht.
Will den Logo ja mit 6S fliegen.
Ich habe einen Tip bekommen, das das auch nicht gehen wird und ich soll den Regler einschicken, also wieder alles herausgebaut und eingeschickt und da wartet jemand.
Glücklich bin ich nicht gerade.
Ich hatte gelesen, das Kontronik nicht einmal das Porto für versicherten Versand bezahlt. Habe ich in meinem Complaint angegeben, das ich die 6 Euro haben möchte. Bin mal gespannt, geht mir ums Prinzip!
Bauen tue ich ja gerne aber..............
Viele Grüße,
Michael, der endlich wissen will wie so ein Logo mit V-Stabi fliegt
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
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RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
____________________________________________________________
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Jive kam scheinbar zu früh raus... Hacker Motoren scheinen auch Probleme zu bereiten. Auf Helifreak wurde ein Mail von Kontronik veröffentlicht in dem für einen Hacker 8Pole in einem Logo500 auf 4 oder 5s zu gehen oder einen Motor mit höherer Induktivität zu nehmen. Fragt sich nur welcher stärkere Motor noch übrig bleibt...
-klaus
Suzi-LAOS-Protos500-DNHP-Centurio-Maximus
Team heligarage.at
Also ich hab meinen Jive gestern vom update zurückbekommen, er scheint jetzt mit meinem Z-Power und 6s zu funktionieren! sw version ist 3.i.2.b
Hat mich jede Menge Nerven gekostet herauszufinden, warum das nicht funktioniert hat: Jive hat einen Schutz vor Überlast eingebaut, dadurch werden niederinduktive Motoren gar nicht erst initialisiert! (so z.B. der Z-Power, OBL und iv. andere) Nun dürfte mit der neuen sw die 'Schwelle' etwas tiefer gelegt worden sein, dass auch diese Motoren funktionieren...
Wäre schön gewesen, hätte man das im Vorfeld schon gewusst, dann hätt ich mir gleich einen Pletti gekauft...
LG.,
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Ich werde den Jive ohne BEC verwenden, meine Empfängerstromversorgung läuft über einen 2sLipo und den emcotec Regler! Da ich den Jive erst gestern wieder zurückbekommen habe, kann ich noch keine Aussagen bzgl. Temp., etc treffen - nur dass er den Z-Power jetzt initialisiert und nicht sofort in den ERROR - Zustand geht! (3* Blinken der LED)
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"