Ich hatte die auch schon, sind wirklich scharf! Aber die Schärfe ist - finde ich - so künstlich, dass ich sie nicht mehr kaufen werde. Persönlich esse ich sehr gerne die Wasabi Chips von ??? (die Markenchips, Namen, habe ich vergessen).
Die haben eine sehr angenehme, schmackhafte Schärfe
Ich hab mir über http://gog.com Duke Nukem 3d geholt. Über http://hrp.duke4.net/ kann man sich noch ein Hi-Res Pack holen, dann bekommt man auch kein Augenkrebs mehr
Und Duke Nukem Forever ist natürlich vorbestellt!
Ja, die Akkus sind nicht mehr die neuesten, bis jetzt waren die SLS ZX ausreichend, die Turnigys sind für ein bisschen hin und her fliegen auch ok gewesen. Nachdems jetzt aber ein bisschen mehr sein darf, werde ich auf jeden Fall mal neue Zellen ordern.
Hallo, ich bin ja auch schon eine Weile hier im Forum unterwegs, Helis hatte ich auch ein paar, aber ich hab es einfach nie geschafft, mehr als ein wenig zu schweben oder lummelige Achter zu fliegen. Die letzte Zeit hat es dann mit dem Rundflug schon besser funktioniert und heute habe ich mir nach ...
Hallo Jörg,
wenn Dein Regler den Governer-Modus beherrscht, lege die jetzige Gaskurve ad acta und nutze den Governer Modus. Ich denke dass damit zumindest mal ein Problem erledigt ist
Alles klar. Irgendwie sind sämtliche PID-Werte gelöscht worden, dann greift die Regelung natürlich nie. Setz die mal wieder auf die Default-Werte (P-I-D Nick/Roll: 4.0/0.03/-13, P-I-D Yaw: 8.0/0.0/0, Expo: 0.65).
EDIT: Nach dem Anschliessen der GUI muß man auf READ klicken, damit die Parameter ...
Ein Screenshot von der GUI (nach dem Lesen der aktuellen Parameter, Einschalten der Motoren und ein bisschen Copter-Schaukelei) wäre vielleicht hilfreich. Kalte Lötstelle halte ich für ausgeschlossen - dann sollten die Motoren erst gar nicht anlaufen. Der WMP muß auch erkannt worden sein, sonst ...
Hm, das klingt sehr komisch... siehts du Nick/Roll in der GUI? (also die Änderungen wenn du den Kopter kippst?) sieht ja fast so aus als wenn du vom Arduino keine Signale bekommst, die die Motoren steuern! Hast du eine original WMP und auf wieviel hast du den I2C_SPEED? (Zeile 36 ) Hast du am ...
Welchen Wert hast du da eingestellt? Der Standardwert von 1.0. Also: die Drehzahlen ändern sich nur, wenn du Throttle oder Yaw betätigst, aber nicht auf Roll und Nick oder beim Bewegen um eine Achse (und das bei leicht erhöhtem Gas, nicht im Leerlauf)? Das gibts doch gar nicht... Genau so ist es ...
Summensignal brauchst du nur, wenn du sechs Motoren an einem Pro Mini Board ansteuern willst, und das muss im Sketch explizit eingeschaltet werden. Ok, das wird erst mal nicht passieren :wink: (ausser, du hast die RC Rate auf 0 gesetzt) Muss/kann das generell geändert werden, auch wenn keine ...
Ich habe das in allen möglichen Drehzahlbereichen ausprobiert. Als Konfiguration ist QuadroX eingestellt (falls Du das meintest). Edit: Ich lese immer wieder was von PPM Summensignal. Mein Futaba R617FS kann das aber nicht? Edit2: Hat jemand schon das hier http://www.mikrokopter.net/ucwiki/R607FS ...
Hallo, ich habe mein WiiCopter jetzt "fertig" gebaut, alle Komponenten verlötet, die Software eingespielt, Leerlaufdrehzahl eingestellt und Servoausschläge an der Funke angepasst. Throttle und Yaw funktionieren einwandfrei, leider tut sich bei Pitch und Roll gar nichts. Die Software zeigt die ...
Ich habe meine Elektronik inzwischen "fertig" gelötet (meine Lötkünste sind grottig) und will meinen Empfänger mit dem Board verbinden. Allerdings wollte ich keine Kabel ans Board löten, also habe ich Stiftleisten ans Board gelötet. Leider finde ich keine fertig konfektionierten Kabel um das Board ...